研究分析長(zhǎng)北氣田回注污水問題
發(fā)布時(shí)間:2013-09-10 新聞來源:一覽水務(wù)英才網(wǎng)
一覽水務(wù)英才網(wǎng)為您詳細(xì)闡述長(zhǎng)北氣田回注污水組成性質(zhì)復(fù)雜,水中乳化油、有機(jī)物、懸浮物和泥沙、腐蝕結(jié)垢產(chǎn)物、細(xì)菌等污染物含量高且變化幅度大,導(dǎo)致污水回注過程中地層堵塞嚴(yán)重、回注井壓力升高快、注入難度大等一系列問題,需要進(jìn)行頻繁酸化解堵作業(yè)。由于對(duì)污水回注井堵塞原因不清楚、酸化液體系和配方針對(duì)性不強(qiáng)等原因,導(dǎo)致隨著鹽酸酸化次數(shù)增加,酸化解堵效果越來越差、有效期越來越短,嚴(yán)重影響了污水回注進(jìn)程。
大量現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上,通過各種分析評(píng)價(jià)方法和手段,水處理招聘網(wǎng)認(rèn)為首先詳細(xì)分析研究了長(zhǎng)北氣田采氣污水的組成性質(zhì)特點(diǎn),并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)污水處理效果進(jìn)行了評(píng)價(jià);而后通過對(duì)回注污水和回注井沉積物組成性質(zhì)特點(diǎn)分析,確定出了造成回注井堵塞的主要原因;并根據(jù)堵塞原因,通過各種酸化實(shí)驗(yàn),確定出了適合長(zhǎng)北氣田回注污水組成性質(zhì)特點(diǎn)的酸化解堵體系和配方;最后根據(jù)長(zhǎng)北氣田污水處理方法和工藝中存在的問題,提出污水處理系統(tǒng)改造方案,為降低或消除污水回注井堵塞奠定了基礎(chǔ)。
研究結(jié)果表明:
(1)長(zhǎng)北氣田含油含甲醇采氣污水為弱酸性(pH平均值6.50),水中凝析油、懸浮物、有機(jī)物含量高且變化幅度大,污水腐蝕結(jié)垢比較嚴(yán)重,且凝析油是以穩(wěn)定的乳化狀態(tài)存在,導(dǎo)致污水預(yù)處理難度很大;
(2)目前長(zhǎng)北氣田采用的污水處理工藝和方法無法適應(yīng)含油污水水質(zhì)特點(diǎn),各裝置作用效果不理想,處理后污水中乳化油(均值為1013.54mg/L)和懸浮物含量(均值為248mg/L)等居高不下,污水注入性差;
(3)造成長(zhǎng)北氣田污水回注井堵塞的主要原因是乳化油、有機(jī)物(包括細(xì)菌)、懸浮物(主
要組分為泥沙;
(4)采用鹽酸酸化只能解除腐蝕結(jié)垢(碳酸鹽垢)產(chǎn)物造成的堵塞,無消除泥沙、乳化油和有機(jī)物造成的堵塞,所以采用鹽酸解堵必然導(dǎo)致酸化效果差、解堵有效期短這一結(jié)果;
(5)長(zhǎng)北氣田污水回注井應(yīng)采用復(fù)合酸酸化體系進(jìn)行酸化解堵,復(fù)合酸酸化液配方和酸化處理方法為:前置液:8%HCl:酸化液一:3%C102+1.5%CI+0.15%WD.8+0.5%CF.5B+0.I%BE.2+0.3%KS.1;酸化液二:10%HCl+4%HF+1.5%CI+0.15%WD一80.5%CF.5B+0.I%BE.2+0.3%KS—l;關(guān)井時(shí)間4小時(shí);其中酸化液一主要用于解除乳化油和有機(jī)物(包括細(xì)菌)堵塞,酸化液二主要用于解除懸浮物、泥沙造成的堵塞;
(6)在污水處理過程中,首先應(yīng)采用大容量的污水罐進(jìn)行水質(zhì)、水量調(diào)節(jié)和均質(zhì)處理,然后采用合適的藥劑和處理工藝進(jìn)行破乳、混凝沉降和過濾處理,最大限度地除去水中懸浮物、乳化油,降低腐蝕結(jié)垢,才能降低或消除污水回注井的堵塞問題。
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