中國AC352直升機(jī)尾梁試驗(yàn)克服失敗取得成功
發(fā)布時(shí)間:2013-07-30 新聞來源:中國航空報(bào)
AC352直升機(jī)是中法合作研制的先進(jìn)中型多用途直升機(jī),按照共同投資、共同研制、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享市場、共享收益的“五共”原則,以1∶1對等投資,依據(jù)國際最新適航標(biāo)準(zhǔn)研制。該機(jī)型中方商業(yè)代號為AC352,法方的代號為EC175,最大起飛重量7噸,可乘坐16人,可廣泛用于搜索救援、通用運(yùn)輸、醫(yī)療救護(hù)以及近海海域作業(yè)等領(lǐng)域。
2013年,該型機(jī)繼完成雷擊、鳥撞、中機(jī)身部件級等幾項(xiàng)強(qiáng)度取證試驗(yàn)后,尾梁強(qiáng)度試驗(yàn)又順利完成。中航工業(yè)直升機(jī)所作為此次試驗(yàn)的技術(shù)責(zé)任方,從2009年成立技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),前后歷經(jīng)4年終于順利完成。
成功的喜悅
5月29日下午4時(shí)許,中國飛機(jī)城西安閻良區(qū),AC352直升機(jī)尾梁試驗(yàn)正在進(jìn)行中。
50%、100%、150%,隨著加試載荷逐級增加,試驗(yàn)現(xiàn)場所有人的心都懸到嗓子眼,大家都緊緊地盯著試驗(yàn)件,話筒里傳來的聲音顯得分外響亮。
當(dāng)加試載荷達(dá)到任務(wù)書要求的預(yù)定載荷時(shí),試驗(yàn)件開始發(fā)出“吱吱”的聲音,這種聲音也隨著載荷的增大變得越來越劇烈,每增加1%的力,都讓所有在場的人捏了一把汗。
隨著“嘭”地一聲巨響,試驗(yàn)成功了!中國民航局適航審查代表在試驗(yàn)廠房內(nèi)宣布:AC352直升機(jī)尾梁靜力、疲勞試驗(yàn)滿足適航要求!
此次試驗(yàn)是國際合作的典范案例,試驗(yàn)在中國民航局(CAAC)和歐洲航空安全局(簡稱EASA)按各自適航程序共同監(jiān)控下進(jìn)行,直升機(jī)所強(qiáng)度專業(yè)取證攻關(guān)團(tuán)隊(duì)圓滿實(shí)現(xiàn)了又一個重要的研制目標(biāo)。
直升機(jī)所強(qiáng)度設(shè)計(jì)研究室主任助理呂樂豐博士表示:“這就好像爬云梯,我們一直往上爬啊爬,中間還跌回原點(diǎn),現(xiàn)在終于頂著壓力,費(fèi)勁地爬到了頂端,那一瞬間心情真的難以形容。”
曲折中的堅(jiān)持
2012年8月,在尾梁上完成了90%試驗(yàn)項(xiàng)目后,進(jìn)行最后一項(xiàng)極限載荷試驗(yàn)時(shí)卻以失敗告終。
首次試驗(yàn)之后,直升機(jī)所強(qiáng)度室副主任汪洋帶領(lǐng)兩位技術(shù)骨干查丁平和吳艷霞,著手尾梁結(jié)構(gòu)技術(shù)改進(jìn)的各項(xiàng)分析工作,從制造、工藝、強(qiáng)度計(jì)算和試驗(yàn)方案的各個方面,分析可能存在的技術(shù)問題。
分析發(fā)現(xiàn),尾梁作為蜂窩夾層結(jié)構(gòu),在承受飛行和著陸載荷時(shí),可能發(fā)生總體失穩(wěn)和局部失穩(wěn)兩種失效模式,從技術(shù)角度來說,分析其總體失穩(wěn)的難度非常大,精度相對較低;而在分析局部失穩(wěn)時(shí),由于控制結(jié)構(gòu)重量等原因,選用計(jì)算參數(shù)時(shí)(按照歐直的經(jīng)驗(yàn),與制造工藝水平相關(guān))并不保守,導(dǎo)致理論計(jì)算的許用值較實(shí)際值偏高。
查清原因之后,強(qiáng)度試驗(yàn)團(tuán)隊(duì)與歐直相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了多輪研討,最終確定了最優(yōu)的新尾梁結(jié)構(gòu)的改進(jìn)方案。“開始第二次試驗(yàn)的壓力是相當(dāng)大的,進(jìn)度上不能耽誤歐直適航取證計(jì)劃,技術(shù)上又是對我們能力的考驗(yàn),這次試驗(yàn)不允許半點(diǎn)閃失。”呂樂豐講到。這一次,為了最大化地利用試驗(yàn)件,降低試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn),節(jié)省成本,技術(shù)員提出了利用尾梁的對稱結(jié)構(gòu)特性,在試驗(yàn)件的一側(cè)進(jìn)行損傷容限的疲勞試驗(yàn),而在另一側(cè)進(jìn)行極限載荷靜力試驗(yàn)的創(chuàng)新方案。
2013年5月,他們決定再一次發(fā)起沖擊!“直升機(jī)起飛過程中,揚(yáng)起的飛石有可能撞擊復(fù)合材料所制造的尾梁,且由復(fù)合材料制造的尾梁不可避免會存在那些肉眼看不見的缺陷。”吳艷霞介紹。按照適航要求,在直升機(jī)設(shè)計(jì)之初,為避免潛在的缺陷或損傷降低直升機(jī)的飛行安全壽命與強(qiáng)度性能,最大限度提高可靠性,民用直升機(jī)需要在關(guān)鍵件的危險(xiǎn)部位預(yù)置沖擊、刮傷和腐蝕等多種缺陷后,再進(jìn)行確定定檢周期的疲勞強(qiáng)度試驗(yàn),最后確定結(jié)構(gòu)的剩余強(qiáng)度。
試驗(yàn)的第一步是在尾梁的關(guān)鍵位置做一次預(yù)置沖擊損傷,這使得尾梁試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步提高,也是AC352直升機(jī)尾梁靜力試驗(yàn)中對結(jié)構(gòu)考核最為嚴(yán)酷的一種受載情況。
然而攔路虎又一次出現(xiàn)了。
“我們需要沖擊出一個2毫米深度的凹坑。”吳艷霞說。為了在尾梁上沖出2毫米深度的凹坑,試驗(yàn)人員在樣品上進(jìn)行了反復(fù)的預(yù)沖擊以評估沖擊所需的能量。料想不到的是,由于試件和實(shí)際結(jié)構(gòu)剛度的差異,當(dāng)試驗(yàn)人員用該沖擊能量在試驗(yàn)件上制造缺陷時(shí),凹坑深度卻達(dá)到了2.46毫米!
直升機(jī)所科研團(tuán)隊(duì)第一次面臨這樣的技術(shù)難題。如果沖擊的深度超過2毫米,缺陷制造比預(yù)計(jì)的大,也就意味著后續(xù)試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)程度更高。面對試驗(yàn)第一步出現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn),AC352直升機(jī)強(qiáng)度設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)沒有退縮。針對沖擊試驗(yàn)出現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn),他們積極應(yīng)對,統(tǒng)籌之后制定了應(yīng)對策略:通過加密試驗(yàn)檢測要求頻率,及時(shí)分析測試數(shù)據(jù)是否發(fā)生變化,并做好試驗(yàn)出現(xiàn)異常后的處置方案,一步步保證試驗(yàn)順利進(jìn)行。帶明顯可檢缺陷的尾梁通過了2000小時(shí)定檢周期的考核!
此后,強(qiáng)度設(shè)計(jì)人員通過即時(shí)對比分析試驗(yàn)結(jié)果和計(jì)算結(jié)果,確保尾梁靜強(qiáng)度設(shè)計(jì)載荷試驗(yàn)和破壞試驗(yàn)得以順利完成。本次尾梁試驗(yàn)的成功完成,贏得了歐直同行的認(rèn)可,提升了強(qiáng)度設(shè)計(jì)在國際合作項(xiàng)目中的地位。
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